抱軸箱是機車轉(zhuǎn)向架中一個重要的零部件,其主要作用是使驅(qū)動電動機在車軸上與齒輪更好地嚙合,確保運行平穩(wěn)。現(xiàn)階段,在機車設(shè)計中,轉(zhuǎn)向架部分空間通常非常緊湊,這就使抱軸箱注定成為薄壁異形件。抱軸箱整體加工質(zhì)量的好壞將直接影響機車的行車安全。
1. 抱軸箱的加工現(xiàn)狀
以DF8B機車抱軸箱為例,箱體絕大部分非加工尺寸不超過15mm;兩端軸承安裝位置為整圓,中間部位為安裝驅(qū)動電動機而將其設(shè)計為非整圓,通過螺栓將電動機安裝在中間平面上。
由于結(jié)構(gòu)復雜,抱軸箱材料采用韌性好的C級鑄鋼,采用常規(guī)機加工方式,基本加工工序為:毛坯澆鑄→清理→退火→清砂→噴丸→劃線→粗加工→焊補→半精加工→精加工→探傷→交檢。
2. 加工難點分析
該產(chǎn)品RAM分析中,一級故障率為兩端軸承孔尺寸及形位公差,該因素將直接影響到軸承的安裝,整體影響車軸的使用性,如出現(xiàn)問題,將直接造成軸承失效,危及行車安全。
(1)抱軸箱鑄造質(zhì)量要求:該抱軸箱的材料為C級鋼,其控制難點在于鑄造質(zhì)量及后續(xù)缺陷處理后對加工尺寸及形位尺寸的影響。
(2)抱軸箱主要尺寸和形位公差精度要求:兩端軸承孔孔徑尺寸分別為φ344+0.057 +0mm、φ360-0.041 -0.098mm。兩端軸承孔同軸度為0.04mm,軸承孔由于直接裝配軸承,其圓柱度要求為0.015mm,尺寸公差為0.057mm。
3. 工藝改進措施
為確保產(chǎn)品質(zhì)量,及時發(fā)現(xiàn)鑄造缺陷,特意在粗加工工序后,安排對電動機面內(nèi)部及兩軸承孔端面增加超聲波探傷檢測,避免半精加工后出現(xiàn)重大的鑄造缺陷。通過多批次檢驗,發(fā)現(xiàn)存在幾個明顯的問題:由于鑄件毛坯問題,盡管在粗加工后采取了補焊處理,但在后續(xù)加工過程中仍然存在較多缺陷、裂紋。尤其是兩端軸承孔內(nèi),在精加工孔口經(jīng)常會出現(xiàn)較大的疏松,夾砂、砂眼及裂紋等缺陷,由于本身留量不大,對后續(xù)處理難度加大。而且由于該產(chǎn)品屬于異形薄壁件,中間又是半圓結(jié)構(gòu),多次補焊后又沒有回火的條件,焊接應力及加工應力不能及時消除,因此加工完后孔變形較大。盡管在加工時檢測合格,但在產(chǎn)品由工裝上松開后,再次檢測時尺寸差異大,不能滿足圖樣要求。針對上述問題,逐一分析并采取改進措施。
(1)改進鑄造工藝,降低鑄造缺陷。眾所周知,越靠近澆冒口缺陷越多。現(xiàn)有鑄造工藝澆冒口在兩端軸承孔附近,加工后此部位出現(xiàn)缺陷的情況比較普遍,且不好處理,因此將原來在軸承孔內(nèi)澆冒口位置改為在電動機面上澆冒口,而且電動機面上加工量可以適當增加,給后續(xù)缺陷處置留有余量,可以保證粗加工后多次處理并回火。
(2)精加工前增加工序,消除內(nèi)應力。精加工前增加工序為探傷、焊補、退火和噴丸。具體做法為:在毛坯粗加工時,將所有加工面加工成形,按正常留量尺寸,放量1mm。粗加工完后,對所有加工面、非加工面進行全面檢查;非加工面重點是外觀檢查,對于缺料、缺陷及時標注出來,避免后續(xù)不再處理后影響整體質(zhì)量;對加工面進行磁粉探傷,找出所有裂紋、疏松,明顯的砂眼、夾砂等,將所有缺陷標注清晰;然后對所有加工面、非加工面缺陷統(tǒng)一處理,處理方法為采用專用焊條進行保溫焊接,將所有缺陷、裂紋全部消除;打磨后再次探傷確認;無裂紋后再采用高溫退火,消除所有加工、焊接應力,避免在后續(xù)加工后再陸續(xù)釋放應力,造成產(chǎn)品加工尺寸不穩(wěn)定。
通過工藝調(diào)整,取得的改進效果有:在后續(xù)加工過程中,毛坯二次失效后加工性能得到極大的提高;由于對鑄件原有缺陷提前預防和多次處理,在后續(xù)加工中不再出現(xiàn)焊接硬點、夾砂、砂眼等,以及刀具異常磨損、崩刃等影響產(chǎn)品尺寸及外觀質(zhì)量的問題。同時,由于回火徹底,所以加工后尺寸變化較小。通過2臺份12件產(chǎn)品跟蹤檢測,其加工尺寸變化均在0.01mm以內(nèi),說明工藝改進基本解決了變形、缺料、刀具異常磨損或崩刃等影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題,改進有效。
4. 后續(xù)再改進
后續(xù)精鏜孔工序中,在加工后工件未松開前都要進行檢測,若尺寸未到位要及時進行刀具修正后進行插補。但是有幾次均出現(xiàn)了在松開工件前檢測,尺寸橢圓度均保證在0.01mm以內(nèi),但一旦松開夾具再進行檢測時,卻發(fā)現(xiàn)前后存在較大的差異,有時甚至還出現(xiàn)尺寸超差的現(xiàn)象。
前期對毛坯及缺陷的處理方案經(jīng)過驗證比較有效和可行,對精鏜中出現(xiàn)的問題就只能在機械加工方式方法上查找原因。粗加工時的幾道工序?qū)罄m(xù)沒有影響,如精銑電動機面孔、鉆螺栓孔等,均在精加工軸承孔前都已經(jīng)加工到位,并且在精加工軸承孔時還要利用電動機面及螺栓孔,作為定位及壓緊工件用。
可以看出,電動機面與工裝面對面貼合,加工前須對抱軸箱壓緊,抱軸箱反面螺孔同時兼作壓緊用。由于貼合面比較長,針對加工后測量合格、夾緊松開后出現(xiàn)尺寸變動的情況,分析可能有以下原因:①由于每個工人習慣不一樣,對壓緊力把握不同。②把緊4個螺栓時先后順序不一致,各部位受力不均,易導致加工后變形大。
改進方案為:將工裝與工件接觸面積減小,只在4個螺栓壓緊部位留量,讓壓緊部位有足夠支撐;對工裝進行修改,即抱軸箱與工裝只在螺栓壓緊部位保留接觸,其余部位加工去除0.5~1.0mm。改進后,經(jīng)多次檢測,完全滿足設(shè)計要求。
關(guān)鍵詞:機車異形薄壁件加工
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